15噸啤酒廠(chǎng)設備糖化系統生產(chǎn)精釀啤酒時(shí)如何提高啤酒的過(guò)濾質(zhì)量。過(guò)濾是生產(chǎn)精釀啤酒的關(guān)鍵步驟,提高啤酒的過(guò)濾質(zhì)量對于啤酒的整體質(zhì)量影響巨大,今天濟南中釀機械設備有限公司的小編就為您具體介紹一下如何提高啤酒的過(guò)濾質(zhì)量吧。
在15噸啤酒廠(chǎng)糖化系統中提高啤酒過(guò)濾質(zhì)量,需從原料處理、糖化工藝、過(guò)濾設備及操作管理四大環(huán)節優(yōu)化,具體技術(shù)措施如下:

一、原料控制:降低麥汁濁度源頭
麥芽篩選與粉碎
分級篩選:使用振動(dòng)篩去除麥芽中的碎粒、未發(fā)芽粒(雜質(zhì)率≤0.3%),避免粉碎時(shí)產(chǎn)生過(guò)多細粉。
濕式粉碎:采用對輥粉碎機,控制對輥間距0.3-0.5mm,使麥芽?jì)刃痉鬯橥耆?細粉占比60%-70%),外皮保持完整(皮破而不碎),減少麥皮碎屑進(jìn)入麥汁。
案例:某廠(chǎng)使用進(jìn)口澳麥時(shí),粉碎后麥汁濁度從150EBC降至80EBC,過(guò)濾時(shí)間縮短20%。
輔料處理
若使用大米、玉米等輔料,需提前糊化并過(guò)濾,去除淀粉顆粒殘留。例如,大米糊化后需通過(guò)離心機分離未溶解淀粉,確保輔料糖化液濁度≤5EBC。
二、糖化工藝優(yōu)化:提升麥汁澄清度
糖化溫度曲線(xiàn)控制
蛋白質(zhì)休止:52-53℃下靜置40-50分鐘,分解大分子蛋白為氨基酸,減少冷凝固物生成。
糖化階段:63℃(β-淀粉酶)保溫60分鐘,68℃(α-淀粉酶)保溫30分鐘,確保淀粉完全轉化,避免殘留糊精導致過(guò)濾堵塞。
碘檢驗證:每5分鐘取樣滴碘液,無(wú)藍色反應說(shuō)明淀粉完全分解,可進(jìn)入下一階段。
麥汁煮沸與回旋沉淀
煮沸強度:控制煮沸強度8%-10%(蒸發(fā)量),使熱凝固物充分析出。
回旋沉淀時(shí)間:煮沸后麥汁靜置回旋30-40分鐘,利用離心力分離熱凝固物,沉淀物厚度需≤2cm。
案例:某廠(chǎng)通過(guò)延長(cháng)回旋時(shí)間至45分鐘,麥汁濁度從120EBC降至60EBC。
三、過(guò)濾設備升級:提高分離效率
過(guò)濾介質(zhì)選擇
硅藻土過(guò)濾:使用預涂型硅藻土(粒徑5-15μm),按“粗-中-細”三層預涂,形成均勻濾層,過(guò)濾精度達0.5μm。
燭式過(guò)濾:采用不銹鋼燭棒(孔徑1-3μm),配合硅藻土或PVPP(聚乙烯吡咯烷酮)助濾劑,可去除多酚、蛋白質(zhì)等膠體物質(zhì)。
膜過(guò)濾:使用陶瓷膜(孔徑0.1-0.45μm)或有機膜(如聚砜膜),實(shí)現無(wú)菌過(guò)濾,但需定期反沖洗防止堵塞。
設備參數調整
過(guò)濾壓力:控制過(guò)濾壓力≤0.3MPa,避免壓力過(guò)高導致濾層壓縮,降低過(guò)濾效率。
流速控制:初始流速控制在500-800L/m2·h,待濾層穩定后提升至1000-1200L/m2·h。
溫度管理:過(guò)濾前麥汁需冷卻至0-2℃,低溫可降低膠體物質(zhì)溶解度,提高過(guò)濾效果。
四、操作管理:減少人為干擾
清洗與消毒
過(guò)濾前用75-80℃熱水沖洗過(guò)濾設備,殺滅微生物;再用0.1%NaOH溶液循環(huán)清洗,去除有機物殘留。
過(guò)濾后立即用CO?背壓保存,避免氧氣接觸導致氧化渾濁。
過(guò)程監控
濁度儀實(shí)時(shí)檢測:在過(guò)濾出口安裝在線(xiàn)濁度儀,濁度需≤1.0EBC,超標時(shí)立即調整參數或更換濾材。
濾材更換標準:硅藻土過(guò)濾時(shí),當進(jìn)出口壓差≥0.15MPa或濁度上升時(shí)更換濾層;膜過(guò)濾時(shí),跨膜壓差≥0.2MPa需反沖洗或更換膜組件。
工藝穩定性控制
保持糖化、煮沸、過(guò)濾各環(huán)節溫度、時(shí)間參數穩定,避免批次間波動(dòng)導致過(guò)濾質(zhì)量差異。
記錄每批次過(guò)濾數據(如濁度、流速、壓差),建立數據庫優(yōu)化工藝。
五、案例:某15噸廠(chǎng)過(guò)濾質(zhì)量提升實(shí)踐
問(wèn)題:原使用硅藻土過(guò)濾,麥汁濁度波動(dòng)大(3-8EBC),過(guò)濾時(shí)間長(cháng)達4小時(shí)。
改進(jìn)措施:
改用燭式過(guò)濾+PVPP助濾劑,預涂層厚度控制在3mm;
優(yōu)化糖化溫度曲線(xiàn),蛋白質(zhì)休止時(shí)間延長(cháng)至50分鐘;
過(guò)濾前麥汁冷卻至1℃,流速控制在1000L/m2·h。
效果:麥汁濁度穩定在1.5EBC以下,過(guò)濾時(shí)間縮短至2.5小時(shí),啤酒非生物穩定性顯著(zhù)提升。
總結
通過(guò)原料精細化處理、糖化工藝優(yōu)化、過(guò)濾設備升級及嚴格操作管理,15噸糖化系統可實(shí)現麥汁濁度≤1.0EBC、過(guò)濾時(shí)間≤3小時(shí)的目標,為精釀啤酒提供清澈透亮的外觀(guān)和穩定的非生物穩定性。
重大機遇:預計今年內出臺精釀啤酒標準和相關(guān)法規,新政策將接軌歐美現行政策,今后小型精釀啤酒廠(chǎng)灌裝啤酒可正式走向市場(chǎng),精釀啤酒行業(yè)將會(huì )迎來(lái)健康發(fā)展的機遇!
濟南中釀機械設備有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的發(fā)酵裝備制造企業(yè)。公司總部位于美麗的泉城濟南,生產(chǎn)園區位于山東省德州市三唐工業(yè)園,公司始終致力于專(zhuān)業(yè)為客戶(hù)提供包括啤酒、果酒、葡萄酒、白酒、蒸餾酒等領(lǐng)域內的項目咨詢(xún)、工藝研發(fā)、應用化設計、裝備制造、工程服務(wù)、售后維護等一站式服務(wù),您的滿(mǎn)意就是我們的追求。中釀設備出口美國、加拿大、德國、巴西、澳大利亞、北歐、非洲、南美等多個(gè)和地區。